ZL107铝合金摩托车减震器底筒断裂分析黄福祥,张津,杜长华,陈方(重庆工学院材料科学与工程学院,重庆 400050)摘 要:采用光学显微镜和电子探针分析仪等分析手段,对ZL107铝合金摩托车减震器底筒的早期断裂进行了分析。结果表明,断裂零件材料中杂质元素含量过高,组织为数量很多的粗大针状相,合金塑性的降低是造成减震器底筒发生早期断裂的主要原因,并通过试验提出了改进意见。关键词:ZL107铝合金;早期断裂;针状相嘉陵摩托车减震器底筒由ZL107铝合金压铸成型,表面喷漆后安装使用。该批零件在使用仅一个多月时,发生断裂,属早期断裂行为。为查清事故原因,防止类似事故的发生,对该批断裂件进行失效分析。1 试验方法首先对该批断裂减振器底筒进行宏观分析,并根据连杆大头圆环受力情况,判断出首先断裂的断口。沿底筒横截面距断口10mm处切取断口样品,然后用丙酮及超声波清洗,并用JCXA-733型电子探针显微分析仪进行显微断口分析。在断口附近沿底筒轴线及横截面分别切取金相样品。采用Olympus-PME3型光学显微镜检查非金属夹杂物及金相显微组织,组织侵蚀剂为氢氟酸水溶液,并对断裂零件进行化学成分分析,采用HB-3000B布氏硬度计测试试样的硬度,D2.5mm钢球,载荷砝码62.5kg,保持时间30s。2 试验结果表1为检测的断裂减振器底筒的化学成分及硬度及GB/T1173—1995《铸造铝合金的牌号及化学成分》标准中规定的化学成分。断裂减振器底筒的断口宏观形貌见图1。由图1可知,断口较粗糙,没有明显的塑性变形痕迹,断面基本与底筒轴线垂直,属脆性断裂。由断口上的细微放射状条纹可知,断口的上端部分为裂纹源,而下部断口呈现剪切唇形状,断面与底筒轴线大约成45°的位置是断裂最终部分。该零件在使用过程中受到的应力是来自轴向的拉压应力,但在断口上没有留下明显的疲劳条纹痕迹。断口平面除最终断裂部位外基本上与轴线垂直,即与所受应力相垂直。在强光照射下,转动断口时,其上有反光的小平面存在,有明显的金属光泽。由图2断裂减震器底筒的显微组织可见,其组织由α-Al相、Si相、Cu相、Fe相组成,其中基体为α-Al相;Si相呈浅灰色,以短针状Si形式存在;Cu相呈棕黑色,大多以树枝状或块状存在;Fe相为深灰色,以长条针状存在。其组织较粗大,尤其是铁相以长针状形式分布,数量很多,尺寸很大,这将大大降低材料的塑性。