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工作总结

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工作总结

20068——20078月)

我厂自去年8月底投产至今,将近一年了。回顾过去一年来,作了那些工作,取得那些经验,还有什么不足,可以对今后的工作起到借鉴作用。孔子曰:温故而知新。学而不思则罔,思而不学则怠。所以我们在工作中运用知识,解决实际问题。同时知识也得到检验。学习和实践是获得知识的两种手段,两者相辅相成,缺一不可。现我把设备维修组近一年的工作及体会总结如下:

一.参与工程的扫尾工作

①液化装置的安装与调试,加工法兰盘及英制螺栓。

②管道的吹扫与查漏。

③氮压机的连轴器不锈钢垫的加工。

④制作氮压机的过滤器。

⑤液氮、液氧、液氩充装泵出口管道安装及支架固定。参与充装泵气封管道安装。

⑥空压机出口管道漏气发现与解决。

二、建立起了库房及材料入库

制作维修组货架6个,制作电工活动货架4个,使用工程余料桥盖板,制作货架不仅节约成本,而且强度高。

②从现场收拾及工程队接手很多铝管,不锈钢管,阀门,螺栓及设备备件,并分类入库保存,为以后设备维修工作节约资金,提供了保障,减少了流失。

③建立起了钳工操作间,焊工操作间,大型设备的备件库房(2),维修备件库房(一层),油品库房,常用材料库房。并把从工程队及现场收来的有用物资分类保管入库。

三.协助处理了设备事故

①主装置膨胀机自投产以来,导叶只要在低温下就不能启闭,严重影响了生产,经过与厂家川空联系,先后派来四次人员处理,开始,首先怀疑是导叶间隙过小,经过扒沙打开膨胀机,发现导叶传动机构传动销轴弯曲,经过我的校直,再把导叶导角、毛剌打磨干净,导叶在热态下很灵活,间隙也很大,实际值为0.15mm,而设计值为0.08-0.12mm。川空指导人员建议再把间隙放大,我和王瑞宏没有同意,因为一味地放大间隙,势必降低膨胀机的效率,经过试车,导叶在低温下还不能动。后来经过厂家专家的意见,在膨胀机增压端管道上增加膨胀节,当时我觉得这种方法根本解决不了问题,因为在增压端冷态和热态没有多少温差,但增加了膨胀节后,导叶竟能动了。现在想来是我当时把管道的安装应力造成的塑性变形给忽略了。解决了2号膨胀机问题后,我们用同样的方法给1号膨胀机安装了膨胀节,但没有达到预期的目的,导叶在冷态下还是不能动。

与川空联系派来一名技术人员,拆开膨胀机发现,导杆不能滑动,垫上铝片轻轻锤击,才能慢慢地拆下来,发现密封填料及密封膨胀管内有很多冰,经过复热,去除内部冰,并把导杆抛光,

换上新的密封材料,并调整间隙,不能太紧,太紧造成摩擦系数加大,也不能太松,太松冷量顺着导杆传导,空气中的水冷凝下来,顺着导杆进入密封室结成冰,把导杆冻住,所以40-45Kg力为宜,后来又把导叶拆下来测量其间隙为0.015-0.002mm,与设计值(008-012)相比差值很大,我们用垫铜皮的方法调整其间隙达到了设计要求,经过安装复位试车,导叶在冷态下动作灵活。由此可以得出结论;膨胀机导叶不灵活的主要原因是导杆的密封状况,次要原因是导叶的间隙与管道安装应力。

加热炉的维修与改造

加热炉自投产以来,经常发生起火烧损电缆现象,多半加热管都已烧穿,无法满足分子筛再生加热的要求,因此经厂家来人,我们协助,换掉了损坏的加热管,为了清理烧损加热管的残渣,[掉在加热炉内的] 特在每个加热炉底部加装了人孔,避免残渣吹到空分系统中,造成危险事故。

③处理了液化装置膨胀机事故

液化装置两台膨胀机自投产以来,很不正常,油箱形不成负压。从油箱盖及油气分离器每天溢出大量油。厂家技术人员让换滤蕊,换了四回滤蕊,每次只工作2-3小时,油就从分离器口喷油。为了解决燃眉之急,我们在热端膨胀机作了个阻力小的过滤蕊,在冷端膨胀机又制作加装了一个油气过滤器。避免了喷油。热端膨胀机油箱已形成很好的负压,能够正常的运行,而冷端膨胀机油箱还是正压。经过匡总的指点,认为是气封损坏造成的。与厂家联系,7月份厂家派来技术人员指导修理。拆开膨胀机才发现,膨胀端气封损坏严重,而增压端气封完好无损。把损坏的换上新气封后,恢复试车,膨胀机油箱已形成负压,杜绝了膨胀端往油箱窜气,提高了膨胀机使用的经济性与安全性。

④液氩充装泵的改进

液氩充装泵安装好后第一次充装,打不起压力,而且把机封给烧坏了。分析原因是泵的设计安装管道不合理造成的;65mm充装泵进液口最小直径为¢80,而贮槽的出液管仅为¢40。我们就把液氩柱塞进液真空管引出一个分路,与原充装泵并联,双路进液增加了充装泵的进液流量。现能正常使用充车,而损坏的机封经过研磨,也不漏液,节省了八千多元。在增加的管道上增设一个阀门,又不影响柱塞泵的使用,作到充车与加压切换自由。

加强设备巡检及定期保养与检修,把设备事故消灭在萌芽状态,避免造成大的事故。

一号冷冻水泵,在运行一个月时,巡检发现异常声响,立即通知中控室停机。检查发现电机后轴承盖螺栓已松,刮电机风扇叶。造成这种事故的原因是:水泵、电机不同心,电机高出水泵2mm。用角磨机对电机底座进行打磨,调好同轴度。现已正常运转至今未出现问题。

4号风机运行5个多月,发现与其它风机声音有些异常,联系厂家来人指导修理,发现电机上轴承滚珠不转。换了一只新轴承,但运转没有3个月,又发现出现异常声响,及时停机检查发现,电机风扇叶中心孔变大与风扇罩摩擦产生的异响,打开电机发现上轴承不转,外套转。分析认为;电机轴承位加工尺寸太大,造成轴承外套转而发热,且上次修理加黄油量不足。基于这种情况我们把轴承盖用点冲冲出许多麻点,增加了轴承外圈的紧度,又把轴承上密封盖去掉并加轴承室13的黄油。恢复了正常运转。

③一号常温水泵在巡检时发现振动异常,立即告知中控室停机检查发现,联轴节梅花垫损坏,同时发现电机与水泵不同轴,电机比水泵低15mm。换上耐用的聚胺脂橡胶梅花垫,同时用镀锌板剪垫,把电机调与水泵同轴。恢复正常运转。

氧压机油泵联轴器在运行两个多月时,突然断裂,造成停车。发现联轴器减震胶圈损坏,造成柱销与孔直接摩擦,而把孔磨穿造成事故。换上一个齿形联轴器,使用四个月后,油泵也自动换泵。经检查发现其齿形外圈(尼龙材料)内齿已磨光。不能传动扭矩。把库房杭氧索赔的原样连轴器换上。把原装黑色橡胶圈换成耐用的聚氨酯橡胶圈(订制)。经过近6个多月的运行,未发现有走胶现象(原橡胶圈一个月就走胶)。

⑤在3月份,我们已把4台风机逐个检修(电机与齿轮箱)并把风扇角度都调大一格,电机轴承清洗后加装新的黄油,齿轮箱换了新油。

⑥冷却水泵,电机及泵轴承在4月份逐个检查,清洗加润滑脂。常温水泵电机用黄油枪加脂。

⑦循环氮压机,电机温度高,经过在线清理风扇进风口滤网,降低了温度;并且需经常清理。电机风机已加脂。前一个月发现电机冷却风道有润滑油漏出,分析原因是由于油箱出气管在隔音罩内,排出的油气被风机吸进电机冷却风道造成的。现把油箱出气管引到室外,彻底地解决了问题。

⑧利用港陆检修停产一天,把中压氮压机与高压氮压机的出风罩给倒过来,向上排热气,解决电机冷却不好问题(因原进风口与出风口在同一条水平线上)现隔音罩内温度正常,效果很明显。

⑨修复了常温水泵管道上的单向止回阀(2只)及蝶阀(一只),现已开闭自如。

常温水泵蝶阀关不严,止回阀不管事,检修时发现:止回阀板已掉,一个卡在蝶阀处,使蝶阀关不严,另一个冲到计量孔板处,主要原因是:止回阀设计不合理,阀板转轴只用两个螺栓挡着,有一点腐蚀阀板就掉下来。我们用不锈钢作了4个轴套,又把损坏的蝶阀换掉(两阀组一阀),彻底解决了问题。

⑩在线修复了液氧充装泵进液管道阀门。液氧充装泵第一道阀门漏液,经几次拧紧罗栓也无济于事,后经过考虑利用铜丝作开口垫,在线更换的方法,后经过实践证明是很好的办法,现已把液氧液氮的阀门都已换成铜丝垫。不仅避免了损失,而且延长了阀门使用寿命。

⑾小冷箱裂纹焊合

两个小冷箱先后出现了开裂,每侧裂纹总长约一米,往外跑冷气,外层结了一层冰,对于这种情况我也是第一次碰到,对于这么大的应力,只有焊接才能满足要求,低温下不易焊接且造成裂纹的扩展。怎样安全的把裂纹处冰化掉,使焊接处钢板复热到常温,想到了电机烤漆包线的方法,于是用碘钨灯照烤,没有造成裂纹的扩展,复热到常温后施焊,焊缝牢固,至今完好无缺。

⑿凉水塔排污泵管道的铺设。原从回水排污,改为从池底排污。

五.解决设备的跑冒滴漏

设备的漏油、漏水、漏气,看似是小问题,却是解决起来非常棘手的问题,不仅造成浪费,而且带来很多的安全隐患。

①主装置两台膨胀机及液化装置两台膨胀机,8台油泵都从轴端往外渗油,按说明书上说也属正常。但每天油箱上有少许积油。时间一长就积很多油。分析原因是由于机封内密封圈与轴设计不合理造成窜油。现把原有¢38×4胶圈换成¢40×5的胶圈,再把其外圆经砂纸打磨到¢385,换上后效果很好。

②氧压机电机两端轴承进油管从投产以来,每天都漏一升左右的油,在港陆检修停产一天的时间里,后经补焊,彻底解决漏油问题。

③氧压机增速机两温度计与机体联结处自投产以来,每天也漏很多油,首先用AB胶粘,减少了漏量;也在港陆检修停产那天,拆卸下来,发现一只卡套损坏,另一只机体螺纹孔有加工缺陷。经过不同措施处理,现已彻底解决漏油问题。

④氧压机冷却器,只要停机就大量漏水,造成隔音罩内全是水。紧了几次螺栓也不管事,在停机时又增加了一道密封填料,才彻底解决漏水问题。

⑤高压氮压机冷却器由于热胀冷缩,停机后再开机,造成大量漏气。经过更换新垫解决问题;灭火氮管路阀门漏气垫圈更换;氧计量孔板漏气紧固;调压站止回阀漏气紧固;大水泵止回阀油压缓闭系统漏油的解决。

⑥大水泵两端轴承为混合润滑,但加46号润滑油后不到半天,油就从轴端漏出来。经把轴端罩与机体处,增加了一道密封,同时把中心孔用螺栓紧固,现能保持油位,不漏油了,正常运转。

解决设备冬天防冻问题

①解决了水塔补水砂滤器的防冻。

在循环水进水总管的一个旁通处接一水管到砂滤器的进水管,使砂滤器总有流动的水以防止冻结。为防止循环水压到消防水系统中,增加了一个止回阀,经过去年冬天的使用证明,达到预期目的。

②冷冻水泵的防冻。

利用原来废弃的水泵导淋,把两水泵联通起来,使工作泵抽出的水一小部分流到备用泵用来防冻。并且解决一但工作水泵出现问题,备用水泵可以及时起动(把备用水泵里的水放掉也不防冻,因蝶阀关不严。)

③常温水泵的防冻的解决。

方法同上。

④水浴式汽化器给水管道、排水管道的改进.

原设计汽化器给水管道为双路给水,但不能循环,冬天冻结,而且没有设计排水管道.设计非常不合理.我们已改为单线供水。并在管道的两端增设了阀门,在补完水后,可以把管道中的水放掉,以防冻裂.增加了汽化器的排水管道.使进水管道排水、蒸汽管道排水、汽化器排水三合一。

解决设备夏季防雨问题

我厂许多设备、仪表、气动调阀是露天布置。雨淋日晒不仅造成腐蚀老化,而且易引发事故。基于这种情况我们做了以下防雨工作。

制作了氩 加压泵及其控制箱的雨蓬

制作了液化装置两个油站的雨蓬。

③制作了三台充装泵及电机的雨蓬。

④制作了8个变送器站的雨蓬。

⑤制作了2个工艺氩泵变频器防雨罩。

⑥制作 13个气动调阀防雨帽。

⑦制作了10个调阀仪电、变送器防雨罩。

⑧制作了4个凉水塔风机不锈钢电机罩。

工将利其事,必将利其器。为了更快、更好地处理事故与检修,我们制作了专用操作平台及专用工具。

制作了凉水塔风机的检修平台与专用吊装工具。

原来风机检修需要6个人才能完成部分检修,要大修必需用吊车把其吊下才能修理。每修一台2-3天才能完成,而且需要吊车专门伺候。制作了专用检修平台及龙门吊后,只需2-3人,大修一台风机1 天就可完成。不仅缩短了修理时间,而且减少了维修成本。

②制作了主装置膨胀机移动式检修平台及吊梁。

③制作了循环氮压机检修平台,为清理风机进风口脏物及风机轴承加脂,提供了方便(活动的,大修机械时可拆下。)

其它工作

①协助安装了两次地称,前一次为了调地称与地基的水平,制作了垫板;后一次安装时发现地称压力传感器固定板及调节板少了两套。(可能是港陆挖地称时给混入士里)。从厂家寄来,1个星期才能到货。对现有固定板及调节板进行测绘,在附近工厂进行加工只用了一天就完成了,经过安装达到设计要求。不仅缩短了安装时间,而且节约了一半费用。

②地称水泥墩的订制与油漆。

③制作了三个消防宣传厨窗。

④办公楼汽暖管道的改造。

原汽暖安装存在很多缺陷,1-3楼布置了很多汽水分离器。水顺着墻流下,造成白瓷砖上擦洗不掉的锈迹。首先我们用铝塑管把水引到楼下,但楼下没有下水道,在地面结冰。同时蒸汽时有时无造成铝塑管冻塞。在取暖未期,我们对管道进行了改造,取消了6个汽水分离器,采用集中排水(往化便池中)。不仅美化了环境,而且避免了管道冻结。并且在办公楼蒸气管道上增填了一个总阀门,实现了汽化器与办公楼用蒸汽分路调节的目的。而且也不用去港陆桥架上开关阀门了。

没有完成的工作及工作中的不足

空压机、加热炉、分子筛检修平台没有做。

②库房的物品没有清点,没有建立帐簿。

③设备台帐没有建立。

④设备的润滑与检修台帐没有建立。

⑤工作没有按计划进行。仅做到心中有数是不够的。

以上是设备维修组在过去一年来所作的一些工作和体会。取得的成绩都是匡总、杨总的正确领导与同事们热心帮助的结果。在今后的工作中,尽快地完成没有完成的工作,改正工作中的缺点,尽职尽责地完成领导交给的各项任务。

200786星期一

李术君

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